话说几天前收得一把杂牌充电钻,有如下贴子:http://www.weixingcanshu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=234964&fromuid=80803。后来发现家父也收藏了一把老款的“百得”充电钻,但因为缺乏充电器加上充电钻本身不断老化,现在已经不能转动了。这正是玩DIY的最佳材料,就此动手。
充电钻不能转动的话首先应该检查电池组。此钻使用12V电池来驱动,对于老款充电钻而言,由于早期锂电池尚未普及和成本限制等原因,一般采用的是镍镉(Ni-CD)电池,此种电池可以提供强大的电流输出且成本较低。如果以12V算计的话,应该是由10个1.2V的镍镉电池串联组成。打开电池仓观察情况如下,很明显已经严重锈蚀。
再拿去充电试一试,尽量争取重新激活这组镍镉电池。对10节串联的1.2V镍镉电池充电应该使用15V以下的电压,单枚电池容量约为1.5AH,以0.5C的电流进行充电,充电电流控制在0.75A左右。
经过一晚的时间充电后,这组老的镍镉电池组饱满初压值约为12V,静置一小时后仅有11.5V左右的常压输出。这与正常的指标:充电饱满初压约为14V,静置后常压应为13.5V的数值有所差距,因此基本判断这组电池寿命有限了。
好在家父年前喜欢玩航模,有如下贴记载:1,http://www.weixingcanshu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=219143&fromuid=80803;2,http://www.weixingcanshu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=220232&fromuid=80803;3,http://www.weixingcanshu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=223964&fromuid=80803;当时还留下有很多闲置的动力锂电,如下图所示。
动力锂电的要求是能支持大电流放电输出,因此成分与普通的锂电池有所不同,单节电池容量也只有普通18650锂电池的一半左右,约为1.3AH,但动力锂电可以使用15C的超大电流来放电,正合适做充电钻的电池组。
6个动力18650锂电,放进原有的电池仓里比划一下,大小非常合适。
再准备一片3串锂电保护板,如下图所示,6MOS管,8A工作电流,峰值28A,不过此保护板经“石版”鉴定后认为电流不足,将会导致充电钻停摆。无奈此板已经收到货,只好先顶一顶再说了。
先把原来三组2串的锂电改装一下,重新焊接成两组3串并且最终将两组锂电并联,形成两并3串的单组动力锂电池组。在改造的过程中注意正负极不要短路了。
根据保护板上的丝印说明把各个触点焊接妥当,3.6、7.2和10.8三个焊点是用来检测电压的,可以用较细的导线,电池组的负极和正极就一定要用粗的导线了,以确保大电流工作的情况下导线不至于过度发热。
下一步是处理原电池仓的输出接头改造工作,由于原来的接头触点已经严重锈蚀,为了保证将来改造后电流正常输出,要对这个接头进行除锈处理。
同样参考了“石版”介绍的方法:“醋泡溶锈法”。此法须浸泡比较长的时间,为了节省时间,我在浸泡一小时后就拿出来直接刮磨解决除锈问题了。有心想尝试的朋友可以尽量延长浸泡的时间,以求达到更佳除锈效果。
回到刚才的电池组保护板上,把最后的输入输出粗导线焊接好,并点上热熔胶作为绝缘保护。
盖回电池仓的盖子,由于“石版”曾经说过此保护板的输出电流达不到正常工作要求,所以电池仓并没有急于进行封装,而是采用电工胶带缠稳以备临时的测试。
对改造好的电池仓进行充电,两并3串锂电池组输出电压可以达到12.6V,所以应该用13V以下的电压来充电;单节18650动力锂电的容量为1.3AH,两节并联后容量增加到2.6AH,以0.1C的电流进行充电的话应该选择0.26A左右的电流。
回到充电钻的润滑维护上。“百得”充电钻拆卸是有先后顺序的,第一步是拆去钻头上的钻夹头,方法是把钻夹头的三个夹爪收到最里面,再往钻夹头方向上俯看下去,可以看到里面有一支梅花螺丝,这支梅花螺丝是顺时针松,逆时针紧的,把它先拧下来,然后整个钻夹头就可用逆时针松的方式从主转轴上旋下来了。
无奈这把老东西的钻夹头已经与主转轴锈死了,用WD40都松不开,看来只能放弃全拆清理,只做马达和行星齿轮仓部位的润滑工作了。
拆卸外壳螺丝后,外壳分为左右两部分。“百得”是一个历史悠久的著名品牌,深谙电动工具制造之道,“阿波罗”飞船登月时就带有“百得”制造的充电工具。此充电钻的外壳虽经长时间使用带有磨损,但依然坚挺无变形,可见其强度不一般。
以下看到的是马达和行星齿轮仓。
以下是马达部分,马达与一个正反转无级调速开关相联,马达可以直接清理润滑,注意润滑用摩托车的机油即可,量不要太多。
以下是行星齿轮仓与钻头夹的部分,也是清理润滑工作的重点。如果能用上面讲的方法拆卸掉钻头夹就可以清理得更彻底了。可惜这把老钻的主转轴与钻头夹锈得太死,无法拆解分开。
行星齿轮仓打开后可以逐层取出行星齿轮组,一般里面有三层行星齿轮组之多。
拆卸工作要细致,最好用纸记下每一层行星齿轮组的正反位置,以免搞错。
拆下来的螺丝与配件也要分类好,以便后面顺利重装。
行星齿轮组在润滑前要先清理走原来残留的老油,历经多年的使用,通常残留的老油夹杂灰垢后已经变成半纤维状,非常不利于润滑与保护。清理完老油后,就可以重新打上新的黄油了。
注意,润滑黄油应当选择铝基或者锂基高温润滑脂,低固化性、能拉出丝的品种,过于黏稠的黄油会对行星齿轮组造成过大的阻力,影响充电钻的性能。
黄油的用量也应该控制好,尽量均匀填布就行,不宜太多。
最后封上行星齿轮仓的油封。
把马达与行星齿轮仓重新组合拧紧。
装回到外壳上,注意外壳上都有固定孔,对准套合就行。
在盖合另一边的外壳前,要把左右反转开关的控制插销套装到位。
最后在两个外壳盖合齐整后打上固定螺丝。
这样,整套“百得”充电钻的清理润滑工作就算完成了。
往后装入前面充好电的锂电池组开始试机。刚试没多久,即正中“石版”对保护板的研判,果然保护板因为工作电流不足而导致频繁停摆。无奈之下只好另外再订购一块保护板,20A工作电流,峰值50A的。
打开原来用电工胶带捆扎的电池仓,好在听“石版”的提醒留了一手,没有打电池仓给完全粘死,正是预备更换保护板的不时之需。
经过重新焊接,新的大电流保护板焊接完成,如下图。
小测试一轮效果很满意,电池仓终于可以永久钉盖了,用502胶水粘好。
这样,这把“百得”老款的2872充电钻再次获得新生,重新投入到实战工作中继续服役。
至此结束!
2014年8月5日
记于惠州
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